例362~例363.位移過(guò)程中產(chǎn)生機(jī)械抖動(dòng)的故障維修 例362.故障現(xiàn)象:某加工中心運(yùn)行時(shí),工作臺(tái)Y軸方向位移過(guò)程中產(chǎn)生明顯的機(jī)械抖動(dòng)故障,故障發(fā)生時(shí)系統(tǒng)不報(bào)警。 分析及處理過(guò)程:因故障發(fā)生時(shí)系統(tǒng)不報(bào)警,同時(shí)觀察CRT顯示出來(lái)的Y軸位移脈沖數(shù)字量的速率均勻(通過(guò)觀察X軸與Z軸位移脈沖數(shù)字量的變化速率比較后得出),故可排除系統(tǒng)軟件參數(shù)與硬件控制電路的故障影響。由于故障發(fā)生在Y軸方向,故可以采用交換法判斷故障部位。通過(guò)交換伺服控制單元,故障沒(méi)有轉(zhuǎn)移,故故障部位應(yīng)在Y軸伺服電動(dòng)機(jī)與絲杠傳動(dòng)鏈一側(cè)。為區(qū)別電動(dòng)機(jī)故障,可折卸電動(dòng)機(jī)與滾珠絲杠之間的彈性聯(lián)軸器,單獨(dú)通電檢查電動(dòng)機(jī)。檢查結(jié)果表明,電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)無(wú)振動(dòng)現(xiàn)象,顯然故障部位在機(jī)械傳動(dòng)部分。脫開彈性聯(lián)軸器,用扳手轉(zhuǎn)動(dòng)滾珠絲杠進(jìn)行手感檢查。通過(guò)手感檢查,感覺(jué)到這種抖動(dòng)故障的存在,且絲杠的全行程范圍均有這種異,F(xiàn)象。折下滾珠絲杠檢查,發(fā)現(xiàn)滾珠絲杠軸承損壞。換上新的同型號(hào)規(guī)格的軸承后,故障排除。 例363.故障現(xiàn)象:某加工中心運(yùn)行時(shí),工作臺(tái)X軸方向位移過(guò)程中產(chǎn)生明顯的機(jī)械抖動(dòng)故障,故障發(fā)生時(shí)系統(tǒng)不報(bào)警。 分析及處理過(guò)程:因故障發(fā)生時(shí)系統(tǒng)不報(bào)警,但故障明顯,故采用上例方法,通過(guò)交換法檢查,確定故障部位應(yīng)在X軸伺服電動(dòng)機(jī)與絲杠傳動(dòng)鏈一側(cè);為區(qū)別電動(dòng)機(jī)故障,可折卸電動(dòng)機(jī)與滾珠絲杠之間的彈性聯(lián)軸器,單獨(dú)通電檢查電動(dòng)機(jī)。檢查結(jié)果表明,電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)無(wú)振動(dòng)現(xiàn)象,顯然故障部位在機(jī)械傳動(dòng)部分。脫開彈性聯(lián)軸器,用扳手轉(zhuǎn)動(dòng)滾珠絲杠進(jìn)行手感檢查。通過(guò)手感檢查,感覺(jué)到這種抖動(dòng)故障的存在,且絲杠的全行程范圍均有這種異,F(xiàn)象。折下滾珠絲杠檢查,發(fā)現(xiàn)滾珠絲杠螺母在絲杠副上轉(zhuǎn)動(dòng)不暢,時(shí)有卡死現(xiàn)象,故而引起機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中的抖動(dòng)現(xiàn)象。折下滾珠絲杠螺母,發(fā)現(xiàn)螺母內(nèi)的反相器處有臟物和小鐵屑,因此鋼球流動(dòng)不暢,時(shí)有卡死現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)認(rèn)真清洗和修理,重新裝好,故障排除。 例364.絲杠竄動(dòng)引起的故障維修 故障現(xiàn)象:TH6380臥式加工中心,啟動(dòng)液壓后,手動(dòng)運(yùn)行Y軸時(shí),液壓自動(dòng)中斷,CRT顯示報(bào)警,驅(qū)動(dòng)失效,其他各軸正常。 分析及處理過(guò)程:該故障涉及電氣、機(jī)械、液壓等部分。任一環(huán)節(jié)有問(wèn)題均可導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)失效,故障檢查的順序大致如下: 伺服驅(qū)動(dòng)裝置→電動(dòng)機(jī)及測(cè)量器件→電動(dòng)機(jī)與絲杠聯(lián)接部分→液壓平衡裝置→開口螺母和滾珠絲杠→軸承→其他機(jī)械部分。 ①檢查驅(qū)動(dòng)裝置外部接線及內(nèi)部元器件的狀態(tài)良好,電動(dòng)機(jī)與測(cè)量系統(tǒng)正常;②拆下Y軸液壓抱閘后情況同前,將電動(dòng)機(jī)與絲杠的同步傳動(dòng)帶脫離,手搖Y軸絲杠,發(fā)現(xiàn)絲杠上下竄動(dòng);③拆開滾珠絲杠上軸承座正常;④拆開滾珠絲杠下軸承座后發(fā)現(xiàn)軸向推力軸承的緊固螺母松動(dòng),導(dǎo)致滾珠絲杠上下竄動(dòng)。 由于滾珠絲杠上下竄動(dòng),造成伺服電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)絲杠空轉(zhuǎn)約一圈。在數(shù)控系統(tǒng)中,當(dāng)NC指令發(fā)出后,測(cè)量系統(tǒng)應(yīng)有反饋信號(hào),若間隙的距離超過(guò)了數(shù)控系統(tǒng)所規(guī)定的范圍,即電動(dòng)機(jī)空走若干個(gè)脈沖后光柵尺無(wú)任何反饋信號(hào),則數(shù)控系統(tǒng)必報(bào)警,導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)失效,機(jī)床不能運(yùn)行。擰好緊固螺母,滾珠絲杠不再竄動(dòng),則故障排除。 例365.電動(dòng)機(jī)嚴(yán)重發(fā)熱的故障維修 故障現(xiàn)象:機(jī)床工作臺(tái)工作時(shí)發(fā)現(xiàn)X軸電動(dòng)機(jī)嚴(yán)重發(fā)熱,無(wú)法正常使用。經(jīng)測(cè)電動(dòng)機(jī)電樞電流工作時(shí)約為額定電流的60%,但不工作時(shí)其電流也有40%左右。 分析及處理過(guò)程: 1.故障分析及診斷 該機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)是北京機(jī)床研究所引進(jìn)日本FANUC公司技術(shù)制造的FANUC BESK7CM系統(tǒng)。 電氣常識(shí)告訴我們:直流電動(dòng)機(jī)電流過(guò)大,很可能是機(jī)械方面的阻力較大,造成電動(dòng)機(jī)負(fù)載轉(zhuǎn)矩過(guò)大而引起的。問(wèn)題是:為什么工作臺(tái)不運(yùn)動(dòng)時(shí),電動(dòng)機(jī)里也會(huì)流過(guò)那么大的電流呢?這是一個(gè)機(jī)械維修人員提出的問(wèn)題,根據(jù)這一現(xiàn)象他斷定故障源在電氣部分。 為了解決這個(gè)謎,我們?cè)谶壿嬌咸岢隽艘幌盗袉?wèn)題。首先是,在電動(dòng)機(jī)中有較大電流時(shí),機(jī)床工作臺(tái)真的沒(méi)有絲毫的運(yùn)動(dòng)嗎?經(jīng)用百分表檢驗(yàn),證明確實(shí)沒(méi)有任何位移。其次是,在電動(dòng)機(jī)中有較大電流時(shí),電動(dòng)機(jī)真的也沒(méi)有絲毫的轉(zhuǎn)動(dòng)嗎?經(jīng)拆卸電動(dòng)機(jī)罩蓋后立即可以看到工作臺(tái)不運(yùn)動(dòng)時(shí),電動(dòng)機(jī)軸上的旋轉(zhuǎn)變壓器傳動(dòng)齒輪在來(lái)回轉(zhuǎn)動(dòng)(更確切地說(shuō)是在來(lái)回晃動(dòng)一個(gè)可以用肉眼明顯觀察到的角度),而其他電動(dòng)機(jī)卻不能觀察到這一明顯的晃動(dòng)。接下來(lái)我們就要查明:究竟是NC系統(tǒng)有指令要X軸電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)呢,還是電動(dòng)機(jī)自己在晃動(dòng)? FANUC 7M系統(tǒng)數(shù)控裝置可以在CRT顯示裝置上顯示系統(tǒng)的各個(gè)參數(shù),當(dāng)查驗(yàn)表征伺服電動(dòng)機(jī)狀態(tài)的23號(hào)參數(shù)時(shí),發(fā) |