數(shù)控雙柱立式車床的獨(dú)立走臺上有一組導(dǎo)向塊 ,它們首尾連成一條直線,把合在立柱上,相當(dāng)于兩條滾動(dòng)導(dǎo)軌。走臺通過滾輪沿導(dǎo)向塊的滾動(dòng)來實(shí)現(xiàn)上升或下降,從而滿足使用要求。設(shè)計(jì)采用了45 鋼材質(zhì),用平頭對接方式,要求導(dǎo)向塊的兩滾動(dòng)面硬度為52 ~57HRC。
存在問題:①由于原設(shè)計(jì)的12 個(gè)把合用沉孔距側(cè)面僅5 mm,若孔在淬火前做出,則易增大應(yīng)力變形甚至開裂,淬火后再加工時(shí)沉孔表面硬度升高而難以加工。②淬火面兩端及一個(gè)側(cè)邊均為直角,淬火加熱時(shí)極易過熱引起開裂或燒融變形,而組合后的導(dǎo)軌為滾動(dòng)導(dǎo)軌,導(dǎo)軌間不允許有空隙及硬度較低的軟區(qū)。
一、解決措施
針對上述問題,我們采取如下措施:
( 1) 通過查看裝配圖,了解其使用方式后,我們向設(shè)計(jì)人員建議將把合孔內(nèi)移,使孔邊緣距側(cè)面大于10 mm。
( 2) 與機(jī)加工藝員溝通,要求其沉孔淬火后再加工。
( 3) 為保證兩對接面符合使用要求,工件全長加至6 mm,兩端各倒角3 ×45°,淬火后再加工去除。
( 4) 對于淬火面一側(cè)的直角邊,采用局部少鑲導(dǎo)磁體的辦法減輕對尖角的加熱 。
二、生產(chǎn)工藝
導(dǎo)向塊的生產(chǎn)流程為:鍛造→正火→校直→ 熱時(shí)效→機(jī)加→中頻感應(yīng)淬火→校直→回火。
1. 正火
鍛后要進(jìn)行正火處理,可以細(xì)化晶粒組織,增加零件尺寸的穩(wěn)定性,減少以后的中頻淬火變形及開裂傾向。對于正火后彎曲超過2mm 的鍛件毛坯,平面度要校直到2mm 以內(nèi),校直后要進(jìn)行熱時(shí)效( 去應(yīng)力退火) 。
2. 中頻淬火
( 1) 準(zhǔn)備 準(zhǔn)備好平面感應(yīng)器、等高墊鐵、平面淬火試樣,啟動(dòng)設(shè)備,調(diào)整好感應(yīng)器噴水壓力,使噴水均勻,水壓在0. 2 MPa 以上。
( 2) 調(diào)試 根據(jù)工件淬火面積及設(shè)備能力,我們改進(jìn)了感應(yīng)器長度,可同時(shí)對2 ~3 根工件表面進(jìn)行感應(yīng)加熱淬火。在仿形試塊上調(diào)整輸出電壓、電流、移動(dòng)速度、感應(yīng)器距工件的距離等參數(shù),使其滿足淬火需要。
( 3) 淬火 因機(jī)加工提出工件兩邊倒角磨削加工量太大,生產(chǎn)周期長,建議取消倒角,直接淬火。為解決這一難題,經(jīng)過在試樣上的多次試加熱,我們找到了解決辦法:將工件找正并做好記號,工件間距20 mm 左右,調(diào)整感應(yīng)器與工件的間隙,起車處用木墊將感應(yīng)器墊高2 mm,并右移2 mm,如圖2 加熱起車示意圖,感應(yīng)器不正對尖角進(jìn)行加熱,而是通過對尖角旁2mm 進(jìn)行加熱,利用熱傳導(dǎo)將尖角加熱至淬火溫度,抽出木墊,感應(yīng)器將恢復(fù)原調(diào)試好的間隙,這時(shí)水就可對尖角進(jìn)行噴冷,啟動(dòng)設(shè)備進(jìn)行連續(xù)淬火。當(dāng)預(yù)熱圈已過終端時(shí),停止感應(yīng)加熱,此時(shí)終端溫度已加熱至860 ~880 ℃,繼續(xù)行走噴水,完成終端部淬火。( 4) 翻轉(zhuǎn)工件,按記號找正,重復(fù)上述工序,完成另一面淬火。
3. 檢驗(yàn)
淬火后檢測硬度為55 ~61HRC,尖角處無開裂及燒融現(xiàn)象,無淬火軟帶,經(jīng)200 ℃ 3h 回火后硬度為53 ~55 HRC,符合設(shè)計(jì)使用要求。
三、結(jié)語
通過對導(dǎo)向塊的熱處理工藝研究,找出了預(yù)防尖角過熱的措施———利用局部少鑲導(dǎo)磁體及墊高感應(yīng)器來減輕對尖角處的加熱,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了一個(gè)感應(yīng)器同時(shí)加熱三個(gè)導(dǎo)向塊的工藝方法,減少了機(jī)加導(dǎo)角處的加工量,提高了生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。